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輸送給料機可調節擋板的優化改進及其成果

  由于輸送給料機皮帶跑偏的原因很多,需要采用各種方法來調整皮帶跑偏。通過不斷的探索,我們先將皮帶一端的漏槽與皮帶排列在一起,使煤料起到緩沖作用,可以在某一程度上保護漏槽,但皮帶跑偏的處理成果并不理想;然后將襯帶改為襯不銹鋼板,增加下料的流暢性。但是,不同煤種的厚度和含水量不同,導致沖擊力不同,皮帶跑偏的處理也不理想。

  經連續實踐,將原輸送給料機尾部漏槽下部固定擋煤板(1100mm)更換為可調活動擋煤板(1100mm)×400mm),擋煤板上部通過鉸鏈固定在導槽壁上,下部固定在25mm絲杠尾部三根300mm長的φ上,長度200mm的q20mm圓鋼作為手柄水平焊接在絲杠頭上。活動擋煤板寬度增加220mm,使其調節成果越加顯明。

  這樣,當帶式輸送機輸送煤時,操作人員可以根據不同煤種材料的沖擊所引起的沖裁點偏差,直接用其他工具直接搖動手柄,使煤擋板達到適當的角度,從而使煤料落到皮帶的中部,并能良好調整皮帶跑偏,成果明顯。

  例如,某a地肥煤和B地1/3焦煤顆粒較為適中,下料均勻。以這兩種煤為標準,將擋煤板調整到合適的位置,并以此為基準。對于部分粗粒煤和松散煤,向內調整擋煤板,開度較小;對于一些粘稠的煤料,用較大的開口向外調整擋煤板,使輸送的煤料落到溝槽托輥的中部。另外,對于某些煤種,皮帶放置困難,下料不均勻,也會造成輸送給料機的皮帶跑偏。此時,操作者可以根據皮帶的偏離方向適當調整擋煤板的角度,使煤落在皮帶的中部,可以校正皮帶跑偏。