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除塵系統中螺旋給料機所現問題的分析與解決

  據了解,螺旋給料機有著結構緊湊、橫斷面尺寸小、工作牢靠、制造成本低、操作維護方便、便于中間裝料和卸料的優點,但是其在輸送除塵系統(如圖)應用的過程中,暴露出如下問題:

  (1)由于粉塵物料的容重較小,瞬時間的流量較大,給料機易于產生“膨住”和堵塞現象。“膨住”后需振打與開蓋通疏,在堵塞之后則須開啟蓋板,將積壓成塊之粉塵進行清理。

  (2)粉塵物料相當容易鉆入到螺旋輸送機的軸承箱里,造成軸承缺油,產生噪聲和振動,使得給料機的軸承過早磨損與失效,所以需要對軸承的部位加以定期維修。

  (3)為方便拆裝清理,螺旋給料機的上部蓋板為卡子固定。由于蓋板剛性不足,反復拆裝后變形嚴重,加之卡子的壓緊力較小,蓋板與槽體間密封不好,產生揚塵的現象,嚴重的污染了環境。

  對于上述問題的改進措施如下:

  (1)運行控制程序和流量控制調整。1~3號螺旋輸送機按流程逆順序依次開車,按流程順序依次停車,并通過增加3號螺旋輸送機轉速的方法來增進其輸送能力,消去了粉塵物料的擠壓堵塞問題。

  (2)給料控制程序調整。1~7號給料機依次按逆流程給料,消去了流量疊加之隱患。先開戾7號給料機,把13號與14號料倉里的粉塵排空,明確排空后,再逐個開動6~1號給料機,規避瞬時大流量給料帶來的堵塞隱患。

  (3)將螺旋給料機的兩端軸承箱從槽體中移出,透徹解決了受力較大的軸承的粉塵污染問題。將油杯潤滑改為油嘴油槍潤滑,增加了潤滑脂的擠入壓力,便于軸承排污。

  (4)在螺旋輸送機容易產生堵塞的進料管、上蓋板及下料處等適宜的位置,添加帶活動蓋板的檢查孔。通過檢查孔進行觀察與通疏粉塵,不需再拆裝輸送機的上部蓋板。

  (5)將螺旋輸送給料機上部蓋板加設折邊結構,并且改成為螺栓緊固的形式,改良了蓋板密封的成果。

  經上述改造,透徹解決了螺旋給料機堵塞的現象,改良了給料機軸承的潤滑與密封條件,消去了輸送機產生的噪聲和粉塵污染的問題。